拉力機可能會(huì )在操作的過(guò)程中遇到這樣和那樣的問(wèn)題,所以在這里上海湘杰就來(lái)給大家總結一下我們在使用電子試驗機的時(shí)候遇到過(guò)的問(wèn)題,希望能對大家有所幫助。
拉力機時(shí)無(wú)位移、慢速是有?
這種現象也是參數沒(méi)有設置好,松下伺服44號、45號,把反饋脈沖分子和分母重新設置,分子和分母設成1:50就可以了。
當計算機的軟件與電子試驗機相連后,有些計算機上不連機,時(shí)通時(shí)斷?
一般這種現象是電腦操作系統引起的,更換電腦操作系統,在操作下就好了。
電子試驗機按操作盒微上、微下、慢上、慢下有動(dòng)作,軟件界面操作上、下沒(méi)反應?
1. 這四個(gè)按鍵有動(dòng)作,說(shuō)明軟件是好的,把傳感器插上,如果好了,原因是力值過(guò)載,不好的話(huà),
2. 檢查計算機串口是否壞了,換一個(gè)串口或計算機。
3. 檢查串口線(xiàn)是否OK?把主板從試驗機內取出,在外面連接試,如果連上了說(shuō)明串口線(xiàn)沒(méi)插好,造成串口線(xiàn)插不好原因:
A、機殼上串口插座孔太小造成串口線(xiàn)插頭無(wú)法插到位。
B、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm,造成插頭無(wú)法插到位。
4. 如果還是連不上,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右),如不對,則說(shuō)明是max202芯片壞了,需要更換芯片,更換芯片如果好了,造成的原因有如下幾點(diǎn):A、由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線(xiàn)。
5. 檢查一下軟件和主板之型號是否一樣?如果不一樣,也是不連通。
當 拉力機顯示連機,試臺不動(dòng)?
檢查主板,用手控盒微上、微下、慢下、慢上檢查手控盒上的上下指示燈是否正常工作,如果正常,檢查傳感器是否插上,如果再按上述方法操作,主機不動(dòng)?
A、檢查伺服器接線(xiàn),如果伺服沒(méi)有錯誤提示,檢查伺服器之參數設置是否正確。
松下伺服:02號參數設置為0(位置)
42號參數設置為3(指令脈沖+指令方向)
44 50
45 2500
48 48A 4B 三個(gè)設置速度。
確認參數設置好了,如果不好,試驗還是不動(dòng)。
B、檢查主板限位接好了沒(méi)有?先拔掉限位,如果動(dòng)了,就是限位問(wèn)題。如果儀器還是不動(dòng),先把伺服器50芯驅動(dòng)插頭拔下,按松下說(shuō)明書(shū)內部試運轉,按說(shuō)明書(shū)操作,如果還是不動(dòng),就是伺服本身的問(wèn)題,更換伺服。
檢查主板J3和伺服器50芯CN1插頭線(xiàn)接對了沒(méi)有。
大噸位12腳還要接33腳。確認J3接線(xiàn)好了,按以上方法再檢查。
電子試驗機力值亂跳?
1. 檢查主板安裝位置,一般要把我們主板安裝在試驗機底座上,并且用銅螺栓固定好, 這樣安裝是解除跳字 主要的方法。
2. 試驗機接線(xiàn),如果接線(xiàn)不好,信號線(xiàn)和電源線(xiàn)走在一起,就會(huì )造成很大之干擾信號,造成力值跳值很大主要原因之一,解決好接線(xiàn)是排除跳值之關(guān)鍵。一般電源線(xiàn)接線(xiàn)要雙絞,信號線(xiàn)走一邊,電源線(xiàn)走一邊。盡量分開(kāi)走線(xiàn)。
3.伺服器和主板共地線(xiàn)用2.5mm2銅芯線(xiàn)共地。
4. 請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1 mm2 以上共地線(xiàn),這樣就會(huì )減少跳值過(guò)大之印象。
電子試驗機力值沒(méi)有信號?(無(wú)變化)
傳感器壞了(顯示為大或?。?br />主板CPU壞了.或是主板力值通道有問(wèn)題.
線(xiàn)接錯了!
電子試驗機電機不轉?
1. 電機伺服本身上查,先把50芯接主板J3插頭之驅動(dòng)線(xiàn)取掉,根據伺服系統說(shuō)明書(shū)試運行操作一遍,注意安全,如果操作時(shí),電機能動(dòng)說(shuō)明伺服電機本身是好的。
2. 檢查伺服器參數設置,確認參數設置要對,一般參數設置為02為0(位置控制)41為0
3. 42為3 44、45設成1:50, 48、4A、4B速度設置。
4. 檢查CN1插頭和J3接線(xiàn)是否接好,這是影響電機不動(dòng)的另一個(gè)主要原因。
5. 如果接線(xiàn)好再檢查主板,操作盒上之微上、微下、慢上、慢下檢查燈亮,說(shuō)明主板工作,如果不亮,說(shuō)明主板壞了。
6. 造成主板燒壞主要原因是因為嚴重強電干擾很容易燒主板通信口U1和主板之CPU,基本上是由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條大于1 mm2上共地線(xiàn)。
拉力機力值跳值大?無(wú)法標定?
信號干擾:共地;電源線(xiàn)雙絞;電源線(xiàn)與信號線(xiàn)隔開(kāi)。
安裝不合理:拆下安裝就OK;有地方短路了。
電子試驗機不連機?
1.檢查是否壞了,手控盒微上、微下、慢下、慢上檢查手控盒上下指示燈是否正常工作,如不亮檢查:力值傳感器是否插上了,如果插上說(shuō)明主板壞了。如果沒(méi)有插上,請插上后再試。
2. 檢查計算串口是否壞了,換一個(gè)串口或計算機試,如果好了,說(shuō)明計算機串口壞了。
3. 檢查串口線(xiàn)是否好的,把主板從試驗機內取出,在外面連接試,如果連上了說(shuō)明串口線(xiàn)沒(méi)插好,造成串口線(xiàn)插不好原因:A、機殼上串口插座孔太小造成串口線(xiàn)插頭無(wú)法插到位。B、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm,造成插頭無(wú)法插到位。
4. 如果還是連不上,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右),如不對,則說(shuō)明是max202芯片壞了,需要更換芯片,更換芯片如果好了,造成的原因有如下幾點(diǎn):A、由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線(xiàn)。
電子試驗機軟件正在運行,而變頻器的速度為零?
力值、變形、時(shí)間有一個(gè)設定的值到了。
如操作盒上運行燈亮,則板正常,變頻器壞了。J3腳電壓:一個(gè)方向是0V,一個(gè)方向是11V。
電子試驗機軟件額定力值是100N,只能拉到60N就停止了?
1.程序配置,時(shí)間、力值、變形設置太小,到達停止。
2.效準系數小于1,如果是0.6,那么就是60N,(備注:效準系數小于1,減小增益的值。)
3.速度過(guò)快,力值增量太小保護了。
4.機械設計的問(wèn)題,已經(jīng)清除一部分力值。
電子試驗機軟件上下方向不對?
調伺服指令脈沖方向41參數
變頻器倒線(xiàn).
拉力機軟件位移反了?
調伺服46參數,0不取反,1取反。
電子試驗機軟件顯示屏顯示亂碼,或是打印機打印亂碼?
一般都是接線(xiàn)有問(wèn)題,有干擾,接地不合適。
電子試驗機軟件不動(dòng),不能控制?
1.限位保護護了。
2.量7腳電壓,電機運行應該是6V,不運行是12V。
3.串口壞了,通訊不了。
4.軟件不能控制試驗機,操作盒下面四個(gè)按鍵控制完好。軟件也顯示連接,是串口問(wèn)題,板上是串口壞了或是計算機的串口壞了。
拉力機伺服運行只有一個(gè)方向?
1、接線(xiàn)短路,檢查接線(xiàn)。方法:測試6腳電壓:上:0V左右,下:11V左右。
2、檢查參數設置,如果是松下伺服檢查41號設置為0,42號設置為3,只要設置成指令脈沖+指令方向。
如何改變電子試驗機運行方向?
打開(kāi)配置文件.cfg文件,找到如下標示的地方,RunningDirect=改成相反的方向即可。
'說(shuō)明: 試驗時(shí)運行方向 1:上 -1:下
'---------------------------------------------
RunningDirect =1
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